
1)磨頭主軸過熱抱死(sǐ)
造(zào)成這種現象(xiàng)的主要原因是液壓油中混有雜質。如,灰塵、鐵末等。液壓油中的雜質會堵塞軸瓦中的(de)細小油孔,造成部分液壓腔無液壓油,使主軸無法形成對稱的壓力油腔。主軸在旋轉時不處於純液體狀態,與軸瓦摩擦(cā)造產生(shēng)熱量(liàng)。通過(guò)對平(píng)麵磨床(chuáng)主軸拆解後對各部件進行檢查後發(fā)現主軸圓度未超(chāo)差,但
表麵光潔度差。軸瓦內孔圓度未(wèi)超差,內孔表(biǎo)麵(miàn)有劃痕,軸(zhóu)瓦斷麵(miàn)有(yǒu)劃痕。軸瓦中毛細油孔堵塞。用金(jīn)相砂紙將主軸表麵、軸瓦內孔端麵拋光後均可達到使用(yòng)標準。
修理難點是,如何將軸瓦中0.5mm的毛細油孔中的雜質清除。毛細隻有將各個通(tōng)油(yóu)孔通開,軸瓦內才能建(jiàn)立起靜壓平衡。軸瓦裝(zhuāng)配(pèi)在鑄鐵軸套中,需(xū)製作專用拉錘將軸瓦與(yǔ)軸套分離。將軸(zhóu)瓦分離後即可對軸瓦進行清理,通開各個(gè)通(tōng)油(yóu)孔。最後清理油箱並更換新的液壓油。所(suǒ)有修複工作都完成後即可回裝試車。
2)磨削活件光潔度差(chà)
主軸的徑向跳動超差,致(zhì)使磨(mó)削加工時砂(shā)輪產生較(jiào)大的振動,從而使得磨削工件表麵光潔度(dù)較差。
造成平麵磨床主軸徑向跳動超差的主(zhǔ)要原因有:
(1) 主(zhǔ)軸碰撞或是受力變形。
(2)主軸的支持軸瓦的內孔圓度超差。
平麵磨床的磨頭部(bù)分在支撐上采用的是前後兩個軸瓦的支(zhī)撐模式,靜壓技術應用於其中,在(zài)軸瓦的前(qián)端開有深度為0.8mm,寬度4mm的兩個回(huí)油槽。軸瓦的加工及裝配精度會對M7140型靜壓磨頭的使用質量產生較為嚴重的影響。軸瓦(wǎ)與主軸在直徑方向上的間隙為0.07mm,可依照此數據進行故障查找及精度(dù)修複。主(zhǔ)軸(zhóu)拆卸(xiè)後發現造(zào)成軸振動的主要原因是軸瓦內孔圓(yuán)度超差,致使靜壓平衡被(bèi)破壞,造成主軸在回轉時產生較大的振動。修複軸(zhóu)瓦內孔,恢複軸瓦(wǎ)內孔的圓度也可以用研磨的方法。
首先用鑄鐵料製作三根尺寸不等的研磨棒,三根尺寸不同的研(yán)磨棒分別用於對(duì)軸瓦內孔進行粗研(yán)和精研的修複研磨,根(gēn)據軸瓦的大小需要將研磨棒的長度統一為600mm,且研磨(mó)棒需要做成腰鼓形。將(jiāng)主軸的軸瓦與鋼套進(jìn)行統一(yī)的裝配,在裝配時要注意保護(hù)軸瓦表麵油路。使用車床的卡盤對軸瓦與鋼套進行裝夾定位,並注意軸瓦(wǎ)表麵找平以確保裝夾的(de)垂直性。在使用研磨棒進行研磨時需要用天車吊研磨棒做上下往複運動,並使用人工(gōng)使(shǐ)研磨棒繞軸瓦軸線進行回轉運動。研磨按照(zhào)先粗後精的步驟進行,精(jīng)研時用外徑尺寸比軸瓦內徑小0.015-0.025mm的研磨棒進行幹研。幹研時要控製研磨的次數,待(dài)研磨後軸瓦內孔表麵光潔度(dù)可達
0.8以上時回裝試車。
靜壓主軸部件在機床中大量應用,使機床的設計和製造水平上了(le)一個新台階,也給機床的維修帶來了新難題。靜壓主軸的修理過程(chéng)比較複雜精細,修理工期長,容(róng)易影響生產。所以,平時(shí)的(de)維護保養工作是至關重要的。